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淺析如何改進蒸汽管道流量計并大幅度提升其效率

摘要:蒸汽管道流量計是超深超大礦井提升系統不可或缺的裝備。 針對蒸汽管道流量計存在的效率低、能耗大及液壓元件選型不合理等問題進行改進設計。 改進后的液壓系統可實現工作效率高、節能降耗,能夠保證蒸汽管道流量計安全高效工作,進而保證超深超大礦井整個提升系統安全運行,具有良好的經濟效益。
引言
近年,隨著特大型礦井建設,現已出現超深井、超大噸位載荷工況。 目前 2 km 以下的深豎井大噸位高速提升技術也已列入**科技部重點研究計劃。 在超深超大礦井提升過程中,罐籠的穩定性起著舉足輕重的作用,因此蒸汽管道流量計在超深超大礦井提升系統中尤為重要。 對蒸汽管道流量計而言,其液壓系統是否穩定可靠對整個裝置的可靠運行起著決定性作用,穩定良好的液壓系統能夠保證蒸汽管道流量計良好工作,進而保證整個提升系統工作高效安全。 本文從設計角度出發,通過對其液壓系統進行改進,旨在設計出一套更加穩定可靠的蒸汽管道流量計
1 原液壓系統所存在問題的分析
蒸汽管道流量計原液壓系統圖如圖 1 所示。 通過分析圖 1 發現,原液壓系統中剪叉油缸組、托爪油缸組及鎖爪油缸組并聯安裝,并均由齒輪泵供油,該系統設計簡單,液壓元件選擇不夠合理,工作效率低,電機發熱大,主要存在的問題:
(1)工作周期長、效率低。 原蒸汽管道流量計中,齒輪泵同時對 3 組共 6 個油缸進行供油,整個工作時間較長,另外電動機帶動齒輪泵長時間供油,造成系統發熱嚴重,故障率高,液壓系統壽命較短;

(2)由于升降油缸和托、鎖爪油缸的工況不同,所需油壓也不同,原液壓系統中齒輪泵統一供油,整個工作過程中系統功率消耗大,不夠節能,工作電機始終帶載運行,不僅功率損耗大,而且易引起油溫急劇增加,對整個提升系統及液壓系統的性能和壽命造成惡劣影響;
(3)原液壓系統中無減振緩沖裝置,在回程工作過程中沖擊較大,瞬間卸荷時造成很大沖擊,對系統破壞性很大,很容易造成系統泄漏,對密封件要求很高,匹配不合理;
(4)液壓元件選型不合理。原液壓系統中選用 O型機能換向閥來實現在其行程的任意位置處對油缸組鎖緊,由于滑閥式換向閥的泄漏現象不可避免,僅適用于時間短且要求不高的回路,此鎖緊方式可靠性差。 另外本裝置安裝于惡劣的礦山環境下,由于缺乏回油過濾器,惡劣的礦山環境將會對系統油液嚴重污染,加重系統泄漏進而失去保壓功能。
2 蒸汽管道流量計改進設計
根據蒸汽管道流量計在整個提升系統中的實際工況,對該裝置的液壓系統進行技術改進,運用液壓集成技術,現代節能理念,采用機電液一體化思路,改進設計出的新型液壓系統如圖 2 所示。

改進后液壓系統工作原理:通過溢流閥調整剪叉油缸工況所需壓力,通過疊加溢流閥來調整托爪和鎖爪工況所需壓力。 剪叉平臺上升(剪叉油缸縮回)或下降(剪叉油缸伸出)時 0DT 先得電,當剪叉油缸到位后 0DT 失電,大泵供油無壓流回油箱。 通過電磁換向閥 17(1DT 和 2DT 的得失電)來控制剪叉油缸的伸出或縮回,通過電磁換向閥 18(3DT 和4DT 的得失電)來控制托爪和鎖爪的伸出和縮回。改進后液壓系統的電磁鐵動作順序如表 1 所示。

改進后的液壓系統的優點:
(1)采用雙聯高壓齒輪泵實現系統節能設計。大泵側設置電磁溢流閥,實際工作時,0DT 先得電,當泵的壓力達到電磁溢流閥所設定的壓力后 0DT 失 電。其后續的工況由小泵進行供油,大泵所供的油則無壓流回油箱,實際工況下小泵持續供油,大泵補油,從而大大減少系統發熱量及故障率,提高了整個液壓系統的使用壽命;
(2)剪叉(升降)油缸和托、鎖爪油缸的工況不同,其所需油壓也不同,改進后的系統對托爪和鎖爪油缸組均配置了疊加式溢流閥,可根據實際工況調整其所需油壓, 增加整個系統靈活性的同時也大大降低整個系統功耗,體現了節能性設計;
(3)在剪叉(升降)油缸的有桿腔回路中配置平衡閥,有桿腔回油時可通過平衡閥調節其油壓,能夠使整個平臺下降過程更加平穩, 避免了由于瞬間卸荷所產生的巨大沖擊, 使整個系統運行更加穩定可靠,液壓元件匹配更加合理;
(4)系統保壓更可靠。 改進后的系統采用 Y 型電磁換向閥配合疊加式雙液控單向閥,使系統泄露大大降低,確保了油缸組的保壓功能。單向閥超低的泄漏量也可以大大降低整個系統壓力的衰減率,從而使系統保壓穩定,裝置運行可靠。
3 結語
蒸汽管道流量計的重要意義進行了闡述,在對其液壓系統的設計缺陷及存在重大問題進行分析的基礎上,對罐籠裝置的液壓系統進行了改進設計,提高了產品安全性并降低了能耗。 實踐證明該液壓系統能更好地保證蒸汽管道流量計可靠運行,能夠保證整個提升系統良好工作。 現場使用情況表明:該系統實用性強、穩定可靠。 該系統的研發提高了蒸汽管道流量計的自動化水平,具有良好的經濟效益。

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